石油与天然气化工  2011, Vol. 40 Issue (3): 240-242
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    施翔星
    宋梦桃
    处理量对酮苯装置油蜡收率及能耗的影响
    施翔星 , 宋梦桃     
    中国石油四川石化南充炼油厂
    摘要:根据实际生产数据探讨了酮苯装置处理量与产品收率、能耗的关系。为优化操作,可作如下控制:生产三线-5 ℃油,当原料处理量为10 t/h、一次稀释量为12 t/h,一段滤机进料温度控制在-13 ℃~-12 ℃时,产品收率为65.93%,平均耗电量为5887 kWh;生产三线石蜡,当原料处理量为5 t/h、一次稀释量为15 t/h,一段滤机进料温度控制在3 ℃~4 ℃时,产品收率为74.53%,平均耗电量为4924 kWh。
    关键词酮苯脱蜡油装置    处理量    收率    能耗    
    Effect of Processing Amount on Yield Percentage and Energy Consumption of Ketone-Benzol Dewaxing and Deoiling Unit
    Shi Xiangxing , Song Mengtao     
    PetroChina Sichuan Petrochemical Nanchong Refinery
    Abstract: The paper discussed the amount effect on yield percentage and energy consumption of ketone-benzol dewaxing and deoiling unit. To optimize the operation, when the lubricant oil frozen at -5℃ is processed, the parameters should be set as follows: processing amount at 10 t/h, diluting amount at 12 t/h, feeding temperature controlled between -13℃~-12℃, yield percentage is 65.93% with an energy consumption of 5887 kWh in average; when the 3rd decompression line wax is processed, the parameters should be set as follows: processing amount at 5 t/h, diluting amount at 15 t/h, feeding temperature controlled between 3℃~4℃, the yield percentage obtained is 74.53% with an energy consumption of 4924 kWh in average.
    Key words: ketone-benzol dewaxing and deoiling unit    processing amount    yield percentage    energy consumption    

    酮苯脱蜡油装置(以下简称酮苯装置)的目的是从原料油中脱除高熔点的蜡组分,以降低油品的凝固点,从而满足润滑油在各种机械条件下的使用要求,同时为石蜡生产提供原料。它利用丁酮-甲苯二元混合溶剂对(原料油中)油、蜡溶解能力的不同和油、蜡的熔点(凝固点)差,在原料冷却过程中加入溶剂,使蜡形成均匀的结晶,然后将油蜡过滤分离;分离后的滤液和蜡液,分别送至油、蜡回收系统,利用溶剂与油蜡的沸点差别,将溶剂回收使用,合格的油蜡分别送出装置。南充炼油厂的酮苯装置始建于1965年,当时的加工能力仅1.3×104 t/a,在经历多次技改和大修后,工艺已非常成熟,实际加工能力可达到8.0×104 t/a。然而,作为一套老装置,设备的新度系数在全厂各装置中排名较低。因此,确保装置的“安稳长满优”运行成为目前该厂重点关注的问题。

    原料处理量和产品收率是炼化企业增效必须考虑的因素。在生产中发现,处理量与收率并不呈线性关系,因不同原料性质而定,酮苯装置的处理量调整较为频繁,本文对比分析了在生产三线石蜡和三线-5 ℃油时,处理量对一次稀释比、进料温度、装置能耗的影响,以期能够优化操作、均衡上述指标,使之达到较理想的水平。

    1 分析方法
    1.1 产品收率的影响因素

    影响酮苯装置油、蜡产品收率的因素多,并且各系统间相互关联,包括不同原料油性质、溶剂组成、处理量、稀释比、套管结晶温度、滤机进料温度、过滤机温洗等诸多方面[1-3]。在实际生产中,溶剂组成(丁酮-甲苯比例)在开工时已调配好,通常变动较少。在本阶段,混合溶剂中各组分的含量分别为:丁酮47.3%、甲苯49.5%(接近于1:1),含水2.7%。

    在其它影响因素中,除去原料油本身性质,处理量的大小最为重要。处理量作为控制的起点,当它发生改变时,一次稀释比、冷冻系统的给氨量、滤机的进料温度等多个系统的操作都将随之进行调整,产品的收率也将发生相应变化。

    1.2 数据处理

    针对2011年2月份生产的三线石蜡和三线-5 ℃油两种产品,本文采集数据来源于该产品生产周期中的实时仪表读数。原料处理量、一次稀释比、一段进料温度均以每个班组操作记录的平均值(8 h)为一个样本,每天取三个样本。在能耗计算上,由于蒸汽用量因计量表问题无法正常读取,不能按标准公式计算,而氮气消耗量较少、水消耗量波动不大,且氨压机运转是原料油冷却结晶过程中最主要的能耗,故以每个班的耗电量来代表该班生产的能耗指标作为参考。生产石蜡时,考虑到每4 h取样化验一次,蜡膏含油量以相邻两次取样分析后的平均值为该班产品质量样本。

    2 分析讨论
    2.1 三线-5 ℃油数据分析

    提高处理量是获得更多油蜡产品的基础。然而,酮苯装置毕竟是一套在较小加工量基础上不断扩能改造后的老装置,当处理量过大时,原料油的稀释比(尤其是一次稀释比)必然随之增大,对于结晶系统而言,易造成溶剂罐液位低、甚至抽空的现象,进而还将影响到冷洗与温洗。同时,更多的原料油和溶剂(介质)进入到结晶套管、过滤机当中,将增大其负荷;冷冻系统要将更多的介质冷却到规定温度,需多给氨,增大氨压机的负荷,耗电量上升;对于回收系统而言,因受进装置的主蒸汽压力时常波动的影响,较大的稀释比还易造成溶剂的跑损。这些都影响到生产的平稳运行。若处理量过小,虽然装置各系统的负荷降低,但产品质量过剩,能耗比高、经济性降低。因而,确定合理的处理量,对比分析各项主要指标,进而优化操作,对于实现老装置的“安稳长满优”十分必要。

    表 1中可知,生产三线-5 ℃油,当处理量为8.5 t/h、9.5 t/h、10 t/h、11 t/h时,油产品的平均收率分别为65.08%、62.63%、65.93%、62.8%,平均耗电量分别为5 162 kWh、7 000 kWh、5 887 kWh、6 873 kWh。经比较得出,在生产三线-5 ℃油时,当处理量为8.5 t/h和10 t/h,产品的收率接近且高于其它两组,但综合能耗指标后,处理量控制在10 t/h,单位耗电量最低(平均值为5887 kWh)。根据样本1、2、12、15、16,再对比该处理量下的一次稀释量和一段滤机进料温度可得,当一次稀释量维持在12 t/h,一段滤机进料温度控制在-13 ℃~-12 ℃时,将得到较高收率,综合指标最佳。

    表 1    不同处理量下的各项运行指标(三线-5 ℃油)

    2.2 三线石蜡数据分析

    蜡晶结构会引起悬浮液的表观粘度升高,不利于介质的流动和过滤。因此生产蜡时,稀释比一般较大才能达到脱蜡的效果。为降低各系统的负荷,原料处理量往往较小。从表 2中可知,生产三线石蜡,当处理量分别为5 t/h、6 t/h时,产品的平均收率分别为74.53%、72.36%,平均耗电量分别为4 924 kWh、6 367 kWh。尽管收率仅差两个百分点,但耗电量相差明显,且尚未计入回收系统中较大的蒸汽能耗,故从经济上考虑,生产石蜡产品时,处理量宜控制在5 t/h左右(生产特种产品80#、85#微晶蜡时,处理量仅在3 t/h左右)。对比样本17~21可得,将进料温度控制在3 ℃~4 ℃可获得较理想的收率,耗电量也较低,平均值为4924 kWh。

    表 2    不同处理量下的各项运行指标(三线石蜡)

    图 1可得,为优化操作从而保证收率、提高效益,加工三线-5 ℃油时,处理量宜控制在10 t/h,加工三线石蜡时,处理量宜控制在5 t/h。

    图 1     不同处理量下的油、蜡产品收率

    3 建议

    结合酮苯脱蜡工艺的特点和南充炼油厂运行装置的实际,提出以下三方面建议:

    (1) 酮苯脱蜡装置的加工产品繁多,由此原料变化频繁。在2010年的全年生产中,装置切换原料达78次,改罐达230次,按320天计(除去大修和开停工时间),平均0.7次/天。尽管有详细的工艺卡片,但与实际操作存在一定的差异,今后可根据具体的加工产品,进一步确定各自的最佳处理量,并细化其它控制参数,达到优化操作的目的。

    (2) 有同行企业在生产中发现,混合溶剂中丁酮的质量分数控制在50%~55%时,对脱蜡温差、过滤速度、脱蜡油收率的效果最佳[4]。南充炼油厂也可根据实际原料性质适当调整溶剂中的丁酮-甲苯比例,从而达到进一步提高产品收率的目的。

    (3) 加工蜡产品时,为保证蜡膏的含油量合格,在真空过滤系统操作中,除加强温洗外,冷洗时也应使溶剂尽量均匀分布。控制适宜的真空度,真空度过低,蜡饼中的油抽吸不净;但真空度过高,形成的蜡饼紧密,影响油的吸入。采用二段过滤时,如果脱油二段过滤进料温度比一段高得多,由于溶剂溶解能力的增加,可能会造成部分软蜡也进入到二段滤液中,在返回结晶系统作为二次溶剂后,易形成细小的蜡颗粒,堵塞脱蜡滤机滤布,增加蜡膏含油量[5]

    参考文献
    [1]
    关锐. 酮苯装置节能降耗及提高产品收率对策[J]. 化工技术与开发, 2010, 39(1): 54-56. DOI:10.3969/j.issn.1671-9905.2010.01.015
    [2]
    陈孙艺, 梁小龙, 曹恒, 等. 润滑油脱蜡工艺及其设备发展[J]. 润滑油, 2007, 22(3): 21-25. DOI:10.3969/j.issn.1002-3119.2007.03.005
    [3]
    [4]
    李波. 提高酮苯脱蜡装置油蜡综合收率的工艺措施[J]. 炼油技术与工程, 2009, 39(5): 26-29. DOI:10.3969/j.issn.1002-106X.2009.05.007
    [5]
    周进祥. 控制酮苯脱蜡脱油装置蜡膏含油量的方法[J]. 高桥石化, 2007, 22(3): 6-11.