石油与天然气化工  2014, Vol. 43 Issue (1): 78-81
安塞油田压裂工艺进展及下步发展方向
黄战卫 , 张育超 , 邱家友 , 郭亮 , 姬伟 , 钟智勇 , 史小亮 , 王延     
中国石油长庆油田第一采油厂
摘要:安塞油田属典型的“低压、低渗、低产”油藏,新建油井只有通过压裂改造方能投产,大部分老井需进行重复改造保证持续稳产。为此,自20世纪80年代以来,积极探索和完善了安塞油田压裂工艺,已基本形成了控水和体积压裂两大技术体系。回顾了安塞油田压裂工艺进展,并分析了现有工艺技术的适应性,指出了下步发展方向,旨在为同类油藏压裂改造提供借鉴和参考。
关键词安塞油田    压裂工艺    工艺进展    发展方向    
Technological progress and developing direction of fracturing technology in Ansai oilfield
Huang Zhanwei , Zhang Yuchao , Qiu Jiayou , Guo Liang , Ji We , Zhong Zhiyong , Shi Xiaoliang , Wang Yan     
Oil Production Plant No.1, PetroChina Changqing Oilfield Company, Yan'an 716000, Shaanxi, China
Abstract: Ansai oilfield is a typical low-permeability, low pressure, and low productivity reservoir. The new oil well only can be built by fracturing, and most of other wells still need multiple fracturing to improve its productivity.Therefore, the fracturing technology has being actively explored and improved since the 1980s in Ansai oilfield; and has been basically formed two technical systems as "water control" and "volume fracturing". This paper reviews the development of fracturing, analyses the existing technology adapted in Ansai oilfield, and points out developing direction of fracturing technology in order to provide the reference for the similar reservoir.

1 安塞油田地质特征

安塞油田主要含油层组长6具有低渗、低压、低产特征:平均孔隙度12.4%、空气渗透率1.29×10-3 μm2;原始地层压力8.3~10.0 MPa、压力系数0.7~0.8、地饱压差3~4 MPa;油层无自然产能,经压裂和注水后,单井日产油能力2~3 t。

早期地应力测试结果显示,最大主应力方位基本平行于人工裂缝方位,为NE60°~80°。2009年室内试验和现场测试结果表明,最大主应力方位与原方位已产生20°~30°的夹角,但水平应力差值保持在2 ~4 MPa之间,有利于压裂缝网的形成。

天然裂缝走向主要有近SN向和EW向两组,裂缝密度2~2.5条/m;人工裂缝平行于水平最大主应力方向,方向基本一致,为NE60°~80°,高度8~26 m。对安塞油田各区块的裂缝特征较清楚的认识,很好地应用在井网优化和储层改造方面。

2 压裂工艺进展

安塞油田压裂工艺的发展过程分为前期试验、工艺攻关、规模应用、新工艺应用4个阶段[1]

前期试验阶段(1983~1987年):通过对17口井开展单井小排量、低砂比小型水力压裂试验。

工艺攻关阶段(1991~2000年):通过研究井网与压裂适配关系,初步形成整体压裂技术,逐步开展裂缝形态与配套压裂工艺技术研究,并开展了爆燃压裂等多种工艺技术试验,初步形成压裂工艺技术体系。

规模应用阶段(2002~2012年):逐步完善形成了暂堵压裂、改变相渗压裂、堵水压裂、水力喷射分段压裂多种压裂技术体系,并开始规模化应用。

新工艺应用阶段(2012年~至今):开展大规模混合水体积压裂技术研究,探索压裂增产新技术。

3 近年实施的主体压裂工艺
3.1 控水压裂

王窑、侯市等老区中高含水井逐渐增多,近年加大老区加密及扩边,因水洗程度高,储层含水饱和度高,常规压裂仅会形成裂缝延伸,难达到控水增产效果。为此,针对不同见水类型,分别采取改变相渗压裂和堵水压裂等控水压裂技术试验(表 1)。

表 1    不同见水特征及采取的改造工艺统计 Table 1    Statistics of fracturing process of the different water characteristics

3.1.1 堵水压裂

从油井注入选择性堵剂,顶替至裂缝深部,对近井裂缝进行封口和小规模加砂改造,形成新的渗流通道[2](图 1)。

图 1     堵水压裂模拟示意图 Figure 1     Schematic diagram of water plugging and fracturing technology simulation

安塞油田前期分别采取“先压后堵”和“先堵后压”两种堵水改造工艺。先堵后压工艺实施井表现为“提液不增产”,受再次压裂易仍沿原先的裂缝延伸影响,含水大幅上升;先压后堵工艺实施井表现为“不提液不增产”,含水下降幅度不大,未增油(表 2)。

表 2    分工艺改造效果统计 Table 2    Effect statistics of different process

针对前期实施效果差,对施工工艺进行筛选,认为先压后堵无增产潜力,而先堵后压工艺需进一步优化,改进为定向射孔压新缝工艺。

在先堵水后压裂改造时,先通过测井手段首先确定剩余油方位,利用陀螺测斜仪定向优化射孔,最后控制改造规模进行压裂(图 2)。目前,在王窑老区共实施4口,射孔方位NE20°,与最大主应力方位NE62°呈40°夹角,有效井3口,平均单井日增油0.4 t,该工艺是安塞油田高含水主体挖潜方向。

图 2     王窑老区定向射孔示意图 Figure 2     Schematic diagram of reservoir directional perforation in Wangyao

3.1.2 改变相渗压裂

利用RPM聚合物分子亲水性特点,吸附在储层岩石表面后形成选择性屏障,未被吸附部分可在水中伸展,从而起到增加流动阻力,降低水相渗透率的目的(图 3)。

图 3     RPM改变相渗添加剂作用示意图 Figure 3     Schematic diagram of changing phase permeability by RPM

杏1井室内岩心实验表明,经RPM液处理后水相渗透率降低77%(表 3)。

表 3    杏1井岩心改变相渗试验 Table 3    Test of changing phase permeability in the core of Xing1

在施工过程中,采取前置小排量(0.4~0.6 m3/min)注入改变相渗剂,然后再加砂压裂。该工艺适用于中高含水区域及长2底水油藏,共实施49口井,含水平均下降2.1%,相比常规压裂控水效果明显(表 4)。

表 4    改变相渗压裂与常规压裂效果 Table 4    Effect of changing phase permeability fracturing and conventional fracturing

3.2 体积压裂

近年来,体积压裂技术的成功运用使得国外致密油、致密气获得成功开发[3-5]。结合安塞油田储层特征、设备能力、地面条件等,按照体积压裂原理,探索具有安塞油田特色的体积压裂技术,即:在定向井推广混合水压裂技术;在水平井推广水力喷射分段多簇压裂技术。

3.2.1 混合水压裂

根据主力层位长6的脆性指数高、油层厚度大的特点,采取“大排量、大砂量、大液量、低砂比”的工艺思路[6],在主裂缝的侧向强制形成次生裂缝,并在次生裂缝上继续分支形成二级次生裂缝,增加改造体积,提高单井产量。

在具体设计思路上,以单井“井网、水线、剩余油”三大地质特征为主控因素,采用“控制缝长+多缝”的主体技术思路,开展暂堵、定向射孔等工艺联作(表 5),提高改造体积,实施后平均单井日产4.6 t,比常规压裂井产能提高1倍。

表 5    混合水体积压裂工艺思路 Table 5    Process thought of volume fracturing by mixed water

(1) 暂堵+混合水体积压裂。针对裂缝主向方位对应油井存在多向见水井,先小规模暂堵压裂,控制老裂缝,产生新缝,再进行混合水体积压裂,挖掘裂缝侧向剩余油。

(2) 定向射孔+混合水体积压裂。针对井网边部、裂缝侧向剩余油富集,储层纵向上存在隔夹层的油井,通过定向射孔,诱导改变人工裂缝方向。

(3) 分层+混合水体积压裂。针对多油层开采、隔夹层发育、层间物性差异大的油井,采用单上封压裂下层,再填砂压裂上层,在储层纵向上形成多条独立的裂缝系统,提高储层改造体积。

对井筒试压合格井均采用光套管注入,针对套损井采用Φ88.9 mm加厚油管(内径76 mm)加对应封隔器及水力锚。

3.2.2 水平井压裂

安塞油田水平井储层改造工艺由最初的“填砂+液体胶塞分段压裂”发展到以“水力喷射分段压裂”为主的分段多簇压裂工艺,通过高速水射流射开套管和地层并形成一定深度的喷孔,流体动能转化为压能,在喷孔附近产生水力裂缝,有效地提高了改造效果(表 6)。

表 6    改造效果统计 Table 6    Transformation effect of different process

4 下步技术方向

目前,安塞油田已形成了控水压裂和体积压裂两大体积体系,但对高含水井特别是水淹井增产效果幅度低,未达到规模化应用要求,而长期低产低效井治理还缺乏有效手段。因此,下步发展方向为高含水井压裂改造和进一步提高改造体积。

4.1 加强基础规律研究

针对随着老区注水开发时间延长,以单井为单元水驱规律较为复杂,地应力场参数发生变化等特征,需要进一步加强水驱规律、地应力变化研究、裂缝形态研究的基础规律,并为工艺优化提供依据。

4.2 优化堵水压裂工艺

(1) 提高裂缝封堵强度。一方面改进堵剂类型:凝胶体系在地层中发生弹性变化,水驱作用下在裂缝中移动,因此在配方中增加石英粉或硅粉等无机堵剂。另一方面优化施工工序:第一段弱凝胶封堵远端大裂缝,第二段弱凝胶填充主裂缝,第三段高强度地下固化化学堵剂封口,进一步提高封堵效果。

(2) 定向射孔诱导裂缝有效转向。安塞油田剩余油主要分布在裂缝侧向和水驱无法波及的区域,在地应力变化、微裂缝发育的复杂条件下,利用定向射孔实现裂缝转向至有利方位,有效动用剩余油。

4.3 进一步探索体积改造新工艺

(1) 试验径向钻孔、多级暂堵等与混合水压裂联作。通过运用径向钻孔技术,利用径向井眼引导水力裂缝在储层中多向扩展;通过配套专业加注设备,实现混合水压裂与多级暂堵压裂的集成,增加裂缝复杂程度。

(2) 探索多井同步缝网体积压裂工艺,利用井间应力干扰,促进水力裂缝扩展过程中相互作用,获得连通多井的复杂裂缝网络,提高多井采收率。

参考文献
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《中国油气田开发志》总编纂委员会. 中国油气田开发志·长庆油气区油气田卷[M]. 北京: 石油工业出版社, 2011.
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张昊. 安塞油田重复压裂工艺技术研究[D]. 西北大学, 2012. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10697-1012444403.htm
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