目前,沙南油田调剖技术以耐温耐盐凝胶复合膨胀颗粒工艺为主,该调剖体系稳定性好,封堵能力强,使用后起到了较好的稳油控水的作用[1]。沙南油田油藏中部渗透率很低,为(0.22~548.0)×10-3 μm2,平均3.46×10-3 μm2, 水井注水压力高,调剖空间小,应用耐温耐盐凝胶调剖后易造成水井注水压力上升过高而欠注。针对这一情况,研究并应用了聚合物微球调驱技术。聚合物微球尺寸小、在水中分散性好、易进入地层深部并且在油藏温度下能遇水膨胀[2], 适应沙南油田的储层特性。微球可以在孔喉中运移、封堵、变形通过、再运移封堵,直至地层深处,逐级封堵水窜优势通道,实现深部调驱,改善水驱开发效果[3]。
聚合物微球初始粒径小,与注入水一起进入地层深部后,只有其吸水膨胀倍数与地层孔喉半径相匹配时,才能实现对地层深部水窜优势通道的有效封堵。因此,需要研究聚合物微球在油藏条件下的膨胀倍数。采用沙南油田模拟污水配制质量浓度为2 000 mg/L的聚合物纳米微球溶液,将其放置在55 ℃和75 ℃条件下,采用粒度仪测定放置不同时间的微球粒径[4]。实验结果显示,在55 ℃下放置30天后,微球可水化膨胀107倍;在75 ℃下放置30天后,微球可水化膨胀156倍(表 1)。沙南油田油藏温度为74.4~75.2 ℃。在该温度下,30天后聚合物微球膨胀后的粒径为32 μm。沙南油田孔喉直径为0.6~1.6 μm,微球的初始粒径小于孔喉直径,能够顺利注入。膨胀后的直径是孔喉直径的20~50倍,能够起到较好的封堵作用。
研究表明,矿化度对微球的胶结性能影响较为明显[5]。因此,将聚合物微球置于不同矿化度条件下,研究其形态的变化,分析在油藏条件下微球的形态变化情况。将3种类型的微球配制成质量浓度为10 000 mg/L微球溶液,在80 ℃下分别在不同浓度的CaCl2溶液中浸泡20天后,观察微球的分散情况[5],结果见表 2。实验表明,微球H在CaCl2溶液中最易胶结; 微球G在10 000 mg/L CaCl2溶液中浸泡后产生胶结现象,而在5 000 mg/L以下CaCl2溶液中则均为分散微球; 微球D在CaCl2溶液中最不易胶结,仅在矿化度30 000 mg/L的条件下产生胶结现象。
沙南油田现场注入水的矿化度为3 000~5 000 mg/L,地层水矿化度为15 000~20 000 mg/L。因此,将该类聚合物微球用注入水配制时,不会迅速产生胶结现象,有利于微球向地层深部运移。进入地层之后,随着矿化度的增加,微球逐渐膨胀胶结,封堵大孔道,起到水驱改向的作用。
用调驱实验前后渗透率的变化来计算岩心管的封堵率,测定水驱前岩心渗透率K1, 注入0.3 PV和0.4 PV质量浓度均为9 000 mg/L的聚合物微球,后续水驱4 PV后测定岩心渗透率为K2,通过封堵率公式(式(1))计算封堵率
由封堵率的大小来分析聚合物微球对岩心管的封堵情况[6],实验结果见表 3和表 4。由实验结果可知,注入量越大,封堵率越高;两种注入体积下,3种微球封堵率的大小顺序为H系列>D系列>G系列。其中,微球H的封堵效果最好,注入量为0.3 PV和0.4 PV时的封堵率分别为76.2%和90.8%。
使用并联填砂管模型,首先水驱至双管采出液综合含水达95%之后,计算水驱采收率,然后转注不同浓度的聚合物微球0.3 PV、75 ℃条件下,膨胀30天后,继续水驱至双管采出液综合含水至95%,计算水驱采收率和采收率提高值[7],结果见表 5。表 5表明,水驱总体采收率在31.2%~38.5%之间,注入聚合物微球继续水驱至含水95%的采收率为52.7%~60.9%,提高采收率程度为21.5%~22.8%;提高聚合物微球的注入浓度,采收率的提高值也逐渐增加,但是增加的幅度减缓,综合考虑技术及经济因素,确定质量浓度为9 000 mg/L为注入浓度。
采用相同的实验方法,注入质量浓度为9 000 mg/L的微球0.2 PV、0.3 PV和0.5 PV。通过实验,计算出不同注入量对提高采收率的影响。表 6表明,在水驱采收率33.92%~38.48%的条件下,再注入不同体积的聚合物微球后,能够起到提高采收率的作用,提高程度为21.34%~22.69%,并且采收率提高程度与微球注入量成正比关系。综合考虑经济因素,确定质量浓度为9 000 mg/L的微球最佳注入量为0.3 PV。
截止到2014年10月,聚合物微球调驱技术在沙南油田共实施16井次,根据物模实验结果以及试验区目前生产状况、注水井注水情况、注水井压降情况以及经济适应情况设计水井聚合物微球调驱方案。现场试验分两阶段实施:第一阶段,注尺寸较大的聚合物微球G系列,封堵大孔道,改善高渗层的层间矛盾,注入质量浓度为9 000 mg/L;第二阶段,注入尺寸较小的聚合物微球H系列,实现逐级封堵,改善高渗层的层内矛盾。
(1) 注水压力上升。统计注水井调驱后的注水压力上升值,结果见表 7。从表 7可知,微球调驱后,井口注水压力都有不同程度的上升,上升幅度为0.5~4.5 MPa,87%的水井压力上升幅度在1.5~2.5 MPa,说明微球起到了封堵的作用。
(2) 注水井吸水剖面改善情况。统计实施微球调驱后注水井的剖面改善情况,结果见表 8。从调驱前后吸水剖面的变化情况可以看出,XQ4294和XQ3221调驱后,高吸水层吸水能力得到了抑制,低渗透层启动。剖面改善效果较为明显;X1018调驱前仅一段吸水,调驱后该强吸水层得到了抑制,并有另外3个新的吸水层启动,水驱波及体积有明显提高。
聚合物微球调驱工艺共在沙南油田现场实施16井次,可对比13井次。有效井11井次,有效率84.6%;累计增油2 751.6 t,累计降水3 921.1 t,累计有效天数3 594天, 起到了较好的稳油控水作用。
(1) 筛选出的聚合物微球具有良好的膨胀性能和耐温耐盐性,与沙南油田的储层有较好的适应性,适合在该区块使用。
(2) 填砂管模型实验结果表明,在沙南油田油藏条件下,聚合物微球能起到较好的改善水驱效果的作用,经过实验优化后现场使用质量浓度为9 000 mg/L,最佳注入量为0.3 PV。
(3) 现场应用结果表明,聚合物微球调驱后注水压力上升0.5~4.5 MPa, 注水井吸水剖面也得到了改善,现场共实施16井次,可对比13井次。有效井11井次,有效率84.6%;累计增油2 751.6 t,累计降水3 921.1 t,累计有效天数3 594天, 起到了较好的稳油控水作用。