石油与天然气化工  2016, Vol. 45 Issue (2): 23-28
国产复合溶剂在高酸性气田的应用
周隼 , 周家伟 , 曹生伟 , 刘兵     
中国石化西南油气分公司元坝净化厂
摘要:MDEA溶剂对高酸性气体的脱硫脱碳具有净化度高、能耗低、稳定性高、防腐蚀性及选择性强等优点,但用于含有较高有机硫天然气净化时,单纯MDEA溶液的脱除能力难以令人满意。随着国内高含有机硫海相气田的相继投产,开发出脱有机硫能力强的溶剂越来越重要,华东理工大学研制的UDS复合配方溶剂率先在川东北高含硫气田的普光和元坝净化厂进行了工业试用,取得了较为满意的效果。
关键词溶剂    有机硫    发泡性    能耗    脱除率    
Application of domestic composite solvent in high sour gas field
Zhou Sun , Zhou Jiawei , Cao Shengwei , Liu Bing     
Yuanba Purification Plant, SINOPEC Southwest Oil & Gas Company, Guangyuan 628400, China
Abstract: In the process of natural gas desulfurization by methyldiethanolamine(MDEA), MDEA solvent exhibited higher desulfurization and decarbonization capacity to high sour gas, including higher purification degree, low energy consumption, high stability, corrosion resistance and selectivity. However, for the purification of natural gas containing higher organic sulfur, the desulfurization effect of single MDEA solvent was unsatisfactory. With the commissioning of domestic high sulfur-containing marine gas fields, the development of solvent with higher desulfurization capacity to organic sulfur is more and more important. UDS composite formula solvent developed by East China University of Technology was firstly used in Puguang and Yuanba Purification Plants for high sour gas field in Northeast Sichuan, which achieved satisfactory results.
Key Words: solvent    organic sulfur    foam ability    energy consumption    removal rate    

天然气作为一种较为清洁的能源,在优化能源结构、促进节能减排等国家能源战略方面具有十分重要的意义。有数据预测,到2020年,我国的天然气缺口可达1 000×108 m3以上。四川盆地继普光发现了中国最大、丰产最高的特大型海相整装气田后,又相继发现了元坝、彭州等高产海相气田,其总储量约15 000×108 m3,其开采将极大缓解国内天然气的供需矛盾,但海相气田通常除H2S、CO2含量较高外,羰基硫、硫醇等有机硫化物含量也高。随着国内天然气用户对总硫含量要求的日趋严格,华东理工大学在拥有自主知识产权已商品化的XDS-1脱硫溶剂基础上,专门开发出了针对高含硫气田、且对有机硫有较高脱除率的UDS系列复配溶剂,经过实验室研究、生产装置侧线中试,对其再生性能、稳定性、腐蚀性、起泡性能及对烃类的溶解性能等方面进行评价后,先后在普光、元坝气田开展了工业化试运行。典型的海相气田天然气组成主要有两种,一种是COS含量较高,而甲硫醇含量较低(如普光气田);另一种是COS和甲硫醇含量均较高(如元坝气田),两种典型天然气气质见表 1

表 1    高酸性气田的原料气组成 Table 1    Feed gas composition of high sour gas fields

只要吸收压力、塔板数、气液比保持不变,COS脱除率随原料气中COS含量的变化不大。当原料气中以COS为主的总有机硫质量浓度(以硫计)小于150 mg/m3(20 ℃,101.325 kPa,下同)时,净化气可达到一类气指标;当原料气中以COS为主的总有机硫质量浓度(以硫计)低于350 mg/m3时,净化气可达到二类气指标。醇胺溶剂对COS脱除率基本上是以伯胺溶剂为最高,有报道称可达到70%[1],但COS易引起伯胺降解和造成设备腐蚀[2];MDEA对COS的脱除率基本上不大于40%,吸收温度增加时可达50%[1]。如果原料天然气中的有机硫不是以COS为主,存在大量硫醇时,吸收温度又会抑制硫醇的脱除。因此,当单纯原料气中COS含量较高时会采用COS低温水解工艺,如普光天然气净化厂采用的级间冷却加COS低温水解工艺;而当原料天然气中甲硫醇含量较高时,级间冷却加COS水解工艺就存在不足。为此,华东理工大学开发了复合配方溶剂,希望对高酸性气田的两种主要有机硫(COS和甲硫醇)均具有较高的脱除能力,并选择在普光和元坝净化厂进行工业试验和试生产。

1 UDS-1在普光净化装置上的应用

普光净化厂共有12列天然气净化装置,每列天然气处理量300×104 m3/d,均采用美国black & veatch的串级再生、COS水解加级间冷却工艺包。一级吸收塔为7层浮阀塔盘,二级吸收塔为11层浮阀塔盘,吸收溶剂设计为50%(w)MDEA,吸收塔压力8.0~8.3 MPa,天然气进塔温度29~32 ℃,主要脱硫工艺流程为:原料气经原料气过滤分离器脱除携带的液体及固体颗粒后,进入两级胺液吸收塔,用MDEA溶液吸收气体中的H2S和CO2。为了脱除原料气中的COS,经第一级主吸收塔部分脱硫后的天然气进入水解部分,在水解催化剂的作用下,COS和H2O发生反应生成H2S和CO2。水解后气体经冷却进入二级吸收塔,气体中酸性气被进一步吸收并达到产品规格要求。两级吸收塔之间采用级间冷却技术,以控制对CO2的吸收。主要工艺流程见图 1

图 1     普光天然气净化厂工艺流程 Ⅰ —原料气;Ⅱ—净化气; Ⅲ—酸性气; Ⅳ—闪蒸气; Ⅴ—贫液
Ⅵ—富液; Ⅶ—半富液; Ⅷ—蒸汽; Ⅸ—冷却水; 1级吸收塔
2—二级吸收塔; 3—净化气分液罐; 4—再生塔; 5—尾气吸收塔
6_再生塔塔底贫液泵; 7—高压贫液泵; 8—半富液泵; 9—贫液冷却器
10—贫富液换热器; 11—再生塔重沸器; 12—闪蒸气吸收塔
13—闪蒸罐; 14—C0S水解反应器; 15—水解反应进出料换热器
16—水解反应預热器; 17—水解反应入口;分液罐
18—水解反应出口空冷器; 19—中间胺液泵; 20—中间胺液冷却器
Figure 1     Process flow of Puguang Natural Gas Purification Plant

普光气田投产后,2010年5月,UDS-1溶剂在普光净化厂成功完成了侧线试验,2010年6月,在普光选择了一列生产装置开始首次工业试用,并与另一列采用50%(w)MDEA作吸收溶剂的装置进行了效果对比。主要运行数据列于表 2

表 2    UDS-1在普光气田的应用效果 Table 2    Application results of UDS-1 in Puguang Gas Field

表 2中数据取某一稳定运行阶段(约72 h)的操作参数与化验分析数据的平均值。从表 2可以看出:

(1) UDS-1配方溶剂比50%(w)的MDEA对有机硫的脱除率明显增加。

(2) UDS-1配方溶剂与50%(w)MDEA溶剂具有基本同等的H2S脱除能力,净化气中的H2S低于国家Ⅰ类商品气标准。

(3) 半富液中CO2含量较高,说明配比溶剂对CO2的吸收选择性较差,导致了再生酸性气中H2S浓度的大幅度下降。

(4) UDS-1配方溶剂低压下吸收H2S的能力不如50%(w)MDEA。

(5) UDS-1配方溶剂的平均闪蒸气量略大于50%(w)MDEA溶剂。

(6) UDS-1配方溶剂再生蒸汽单耗稍大。总体来说,当处理负荷不大于90%时,采用UDS-1溶剂的净化尾气中H2S含量较高,无法满足新的尾气排放标准要求。

2 UDS-2在元坝天然气净化装置的应用

元坝天然气净化厂共有4列净化装置,每列处理气量300×104 m3/d,采用中石化自主知识产权的串级再生工艺包,一级吸收塔为6层浮阀塔盘,二级吸收塔为14层浮阀塔盘,吸收溶剂设计为UDS-2复合配方溶剂,吸收塔压力5.8~6.0 MPa,天然气进塔温度29~32 ℃,主要脱硫工艺流程为:原料气经原料气过滤分离器脱除携带的液体及固体颗粒后,进入两级胺液吸收塔,用UDS-2吸收气体中的H2S、CO2及有机硫等。工艺流程简图见图 2

图 2     元坝天然气净化厂工艺流程 Ⅰ —原料气;Ⅱ—净化气; Ⅲ —酸性气; Ⅳ—闪蒸气;Ⅴ—贫液
Ⅵ—富液; Ⅶ —半富液; Ⅷ一蒸汽; Ⅸ—冷却水; 1—级吸收塔
2—二级吸收塔; 3—净化气分液罐; 4—再生塔; 5—尾气吸收塔
6—再生塔底贫液果; 7—高压贫液果; 8—半富液泵; 9—冷却器
10-贫富液换热器;11—再生塔重沸器;12—闪蒸气吸收塔
13—闪蒸罐
Figure 2     Purification process flow of Yuanba Natural Gas Purification Plant

元坝净化装置与普光净化工艺相比,为节省投资,去掉了COS水解加级间冷却设施,而原料气中又同时含COS与甲硫醇两种有机硫,且含量较高,若采用单一的50%(w)MDEA将难以满足净化要求。因此,元坝气田溶剂采用改良后的UDS-2配方溶剂。投产时,先在第1、2系列采用m(UDS):m(MDEA):m(H2O)=3:7:10的配比溶剂,投产后产品气气质均远优于国家商品气一级标准,但用户要求总硫质量浓度小于30 mg/m3,为此,对元坝净化工艺做了两项调整:①将半富液由进一级吸收塔改为进二级吸收塔18层;②将m(UDS):m(MDEA)调整为4:6,总胺质量分数控制在50%(w)。主要运行数据列于表 3

表 3    UDS-2在元坝气田应用效果 Table 3    Application results of UDS-2 in Yuanba Gas Field

表 3中数据也同样取某稳定运行阶段(约72 h)的操作参数与化验分析数据的平均值,从表 3可以看出:

(1) UDS-2(4:6)配方溶剂与UDS-2(3:7)配方溶剂均能满足设计要求,但UDS-2(4:6)配方溶剂较UDS-2(3:7)配方溶剂的脱有机硫能力稍强,而净化气中H2S浓度却有了轻微升高。

(2) 提高半富液进吸收塔位置(将从尾气吸收塔来的半富液改为进二级吸收塔18层)后,半富液吸收时间增加,有机硫吸收效果也略有增加,甲硫醇吸收率比COS吸收率增加更为明显(这可能与半富液中不含甲硫醇而含有少量COS有关)。

(3) 半富液中CO2含量较低,说明UDS-2(4:6)配方溶剂对CO2的吸收选择性稍好。

(4) UDS-2(4:6)配方溶剂在低压下吸收H2S能力稍差。

(5) 两种溶剂的闪蒸气量基本相同(闪蒸气量主要与溶剂的发泡性关系较大),再生蒸汽单耗差别不大。总体来说,UDS-2配方溶剂能满足元坝净化装置的生产要求。

3 UDS-2配方溶剂的主要应用特点

从前述UDS配方溶剂的工业应用情况来看,UDS-2配方溶剂的应用效果比UDS-1配方溶剂有相当大的改进,较好地满足了装置的生产要求。由于国内溶剂法脱有机硫的工业数据较少,如胡天友介绍了CT8-20配方溶剂在实验室对总有机硫的脱除数据[3-4];王开岳也介绍了国外某些醇胺和砜胺溶剂仅对COS脱除的工业数据[1],但缺乏COS与甲硫醇共存的工业运行数据。为此,通过对UDS-2配方溶剂在元坝气田工业应用的摸索,以元坝气田气质(原料气组成:φ(H2S):6.03%,φ(CO2):4.84%,COS质量浓度(以S计):96.59 mg/m3,CH3SH质量浓度(以S计):44.02 mg/m3),在操作压力5.6~5.8 MPa、原料气进料温度29~32 ℃下,以UDS-2(4:6)配方溶剂为吸收剂为例,对UDS-2配方溶剂的其他主要应用特点做进一步的描述。

3.1 温度对有机硫脱除率的影响

在上述条件下,当一级吸收塔气液比为175~180,二级吸收塔气液比为295~310时,在稳定运行阶段(时间大于72 h),取净化气中COS和甲硫醇质量浓度的平均值,得出有机硫脱除率与温度的关系,见图 3

图 3     UDS-2配方溶剂有机硫脱除率与温度的关系 Figure 3     Effect of temperature on organic sulfur removal rate of UDS-2 formula solvent

通过图 3可以看出,随着吸收温度的升高,COS的脱除率增加,甲硫醇的脱除率下降,当吸收温度在30~35 ℃时,COS脱除率增加较快,在35~42 ℃时,COS脱除率增加较缓。因此,对于以COS为主要有机硫杂质的天然气净化,控制贫液温度在36~42 ℃,更有利于净化产品气总硫的降低。

3.2 气液比对有机硫脱除率的影响

当温度维持在约36 ℃时,使一级吸收塔气液比从120变化到305,保持二级吸收塔贫液量不变,同样,在某稳定运行阶段(时间大于72 h),取净化气中的COS和甲硫醇含量平均值,得出COS与甲硫醇脱除率与气液比的关系,见图 4

图 4     UDS-2配方溶剂有机硫脱除性能与气液比的关系 Figure 4     Effect of gas-liquid ratio on organic sulfur removal capability of UDS-2 formula solvent

图 4可以看出,无论是COS还是甲硫醇,随着气液比的增加,其脱除率均有明显下降。

3.3 温度对尾气净化度的影响

对于天然气净化厂而言,净化气气质重要,净化尾气的总硫含量同样重要,按照GB 31570-2015《石油炼制工业污染物排放标准》的要求,在2015年7月1日后,硫磺回收装置排放尾气中SO2质量浓度应小于400 mg/m3,意味着净化尾气中的H2S与COS的总质量浓度小于200 mg/m3(考虑一定的操作余量)。为了考察UDS-2的适应性,对进入尾气吸收塔的贫液温度进行了调节,在设计处理量为12.5×104 m3/h和贫液流量180 t/h的条件下,得到净化尾气中硫化物含量及半富液中CO2含量与吸收温度的对应关系,见图 5

图 5     UDS-2配方溶剂尾气净化与温度的关系 Figure 5     Effect of temperature on tail gas purification of UDS-2 formula solvent

图 5可以看出,当尾气吸收塔贫液温度降至33.5 ℃时,净化尾气中的硫化物质量浓度(以硫计)控制在200 mg/m3以下。在低于32.3 ℃时,尾气中H2S质量浓度(以硫计)降至100 mg/m3以下。同时,随着温度的降低,半富液中的CO2质量浓度也明显下降,减少了废气(CO2)参与系统循环,在再生、冷却、升温3个环节降低了装置能耗。此外,由于酸气浓度的提高,改善了硫磺回收单元燃烧炉的操作条件,同时提高了硫回收率。

3.4 运行稳定性

元坝气田第三、四联合装置投产1个多月后,均出现再生塔冲塔和闪蒸气流量大幅波动的问题,影响了装置的平稳运行。为查找原因,分别对4套联合装置的贫液取样送检,分析结果见表 4

表 4    UDS-2配方溶剂的降解及发泡情况 Table 4    Degradation and foaming of UDS-2 formula solvent

通过表 4的分析结果可知,4套装置贫液中的CH3COO-、HCOO-、S2O32-等阴离子含量较新鲜UDS-2溶液有所增加,说明溶剂均有不同程度的降解。从分析数据来看,第二联合装置运行时间最长,降解最为严重,但在实际操作运行过程中,再生塔冲塔和闪蒸气流量的大幅度波动较为少见,表明降解产物的存在不是引起溶液严重发泡的原因。根据与普光50%(w)MDEA的运行情况对比,其降解产物含量均比元坝高,可认为UDS-2溶剂目前的降解产物量是可以接受的,但对比新鲜溶剂,其降解速度较快仍是值得关注的问题。

4 结论与建议

(1) UDS-2配方溶剂具有较强的脱硫、脱碳及有机硫脱除能力,同时也具有良好的尾气净化能力。

(2) 配方溶剂的单位再生能耗较50%(w)MDEA溶剂大。

(3) UDS-1配方溶剂对CO2的吸收率太高,影响了尾气中H2S的脱除,增加了装置能耗,相比而言,UDS-2溶剂的选择性脱硫能力有大幅度的提高。

(4) 鉴于一般高含硫酸性气净化装置的尾气净化以脱H2S为主,而原料气以脱COS为关键因素,建议将元坝尾气吸收塔塔底冷却器改为对尾气吸收塔贫液的冷却。

(5) 在较短时间内,贫液发泡高度和消泡时间快速增加,表明UDS-2溶剂的抗污染能力较弱;出现降解产物明显增高,表明其稳定性弱于50%(w)的MDEA。

(6) 鉴于UDS-2配方溶剂的稳定性较弱,建议提高配套胺液净化装置的设计处理能力,同时加强原料气的预处理。

参考文献
[1]
王开岳. 天然气中COS的脱除[J]. 石油与天然气化工, 2007, 36(1): 28-36.
[2]
王开岳. 天然气净化工艺——脱硫脱碳、脱水、硫磺回收及尾气处理[M]. 北京: 石油工业出版社, 2005.
[3]
胡天友. 高酸性天然气中有机硫脱除溶剂(CT8-20)的研究[J]. 石油与天然气化工, 2005, 34(4): 38-44.
[4]
胡天友, 印敬. 高含硫天然气有机硫脱除技术研究[J]. 石油与天然气化工, 2007, 36(6): 470-474.